长城网讯(记者郑建卫通讯员田晓阳)华北制药在内部挖潜上下功夫,以“增收节支降耗”为主题的管理提升活动一呼百应、全员参战,创造了真金白银的价值。“增”中出效益北元分厂是华北制药青霉素类制剂生产基地,15条粉针生产线全部通过新版GMP认证。今年6月,首单满载0.75g注射用氨苄西林舒巴坦钠的货车发往日本,发货现场职工欢呼雀跃。打通高端市场,扩展“外循环”对于华药具有里程碑意义。华药北元分厂无菌粉针生产线职工,精细操作,严把质量关。周克禹摄日本对药品内在品质和外在细节上的要求,是全球医药圈公认的严苛标准。由于使用的是老设备,产品铝盖上偶尔会有毛发一样细微的划痕,就是这一点点的小瑕疵也逃不过检查官的眼,成了阻碍北元产品进军日本市场的一道“坎”,为解决这个难问题,北元分厂从大学生中挑选出技术骨干,同一线钳工师傅们驻扎现场,经过成百上千次的摸索改进和调试攻关,他们对压盖机切刀的尺寸、材质和弧度等进行重新设计,一个小小刀头的改变,迈出了挺进日本市场的一大步。“把一个个不可能变为可能,市场才能接纳我们”北元分厂负责人激动地说。“今年增加收入万元,明年发货量将会顺利翻番。”瞄准市场,兼顾“内外循环”,在扩大增量上做文章,今年,华药国际获得了省级外贸综合服务试点企业资质,为广大外贸企业特别是中小企业报关报检、物流、退税、结算、融资、信保等进出口环节提供一体化专业服务,拓宽了自身的发展的蓝海。发挥优势,主动出击,华药打好先手牌,充分调动职工智慧,让新冠疫情带来的“危”化为高质量发展的“机”。“节”中下功夫走进华药各生产区,你会发现什么是“物尽所用”、“人尽其才”,职工的智慧在生产中发挥得淋漓尽致。有段时间,倍达分厂外采氨水用于青霉素剂盐发酵时指标不理想。“咱们自建厂之初起就有液氨储备条件,何不利用现有系统制备氨水呢?”倍达分厂车间回收岗位组长樊春雷说到。“说干咱就干!”他带领团队与设计院和厂家反复沟通后,在5月试生产了一批,发现纯度高且杂质含量低完全能够满足车间生产需要。可组长樊春雷并没有就此止步,他通过两次技术改进,在同年6月就让自制氨水满足了全厂生产需求,彻底结束了氨水外采。截止到11月倍达分厂已制备氨水.5吨,节约费用85.6万元。如果说物尽其用是节约成本的助推器,那么人尽其才就是企业发展的不竭动力。华药各单位结合现场工作实际,在全集团围内广泛开展QC质量攻关活动,重点挖掘创新管理经验、优秀QC成果推广,将职工的聪明才智转化为现实生产力。华药爱诺公司员工正在操作废水浓缩设备。周克禹摄“爱诺公司废水处理费用居高不下,直接造成车间生产成本的管控难度不断加大。大家要看到环保形势的严峻性,一旦危废处置企业停限产,我们就很被动,很难保证正常的生产进度。”爱诺公司提炼车间主任说。车间QC小组主动请缨,成立《减少废有机溶剂外处理量》课题组。经过小组成员不断探索,最终找到造成废水处理量居高不下的原因:一次水与溶解液温差大以及缺少废水深入处理的工艺。问题找到了,切实可行的解决方案自然成型,经过实验验证,数据采集,改造后废水处理平均批减少量达30%以上,预计全年废水减量达吨以上。该工艺改造开展的QC成果在全国医药行业成果发表会上荣获了一等奖。“降”中见真章“我今年9月看到新闻说东北受台风影响吉林省玉米发生大面积倒伏,当时就想到了玉米市场价格走势会影响液糖的采购价格,我们立即对液糖进行了提前采购和囤货,在市场价格上涨前提前锁定价格。”物资供应分公司主管采购负责人说。华药生产的各环节对液糖需求量极大,价格的波动对生产成本的影响至关重要,物资供应分公司通过对市场的精准预判使液糖的采购成本大幅降低。此外,扩大集采范围使得市场话语权提升,通过与供应商深层次的战略谈判,锁定重点品种6-APA的采购价格及数量,有效应对市场价格波动。分公司还积极推进铝瓶、甜菜碱、盐酸、碳酸钾、氢氧化钾、聚合氯化铝、乙酸乙酯、黄豆饼粉等物料供应商的新增工作,防止独家供货“壁垒”,有效地推进“增节降”活动项目高质量完成。华药在“增节降”活动中结出的硕果比比皆是。爱诺公司《阿维菌素发酵工艺优化升级改造及推广》项目的顺利实施,使阿维菌素发酵技术指标连创15次新高,预计年创经济效益超万元,发酵生产跃居行业领先水平。除此之外,华胜公司完成菌丝浓缩过滤预处理改造,仅半年时间菌渣处理蒸汽费用就节约50%。华民公司对公司内进口设备进行梳理,使进口备件国产化,通过自主维修,备件国产替代,共计节约费用近15万元左右……买入、卖出、增收、节支、降本,靠把企业的“日子”当自家的日子过,靠技术、更靠职工的“智慧”,华北制药调动全员力量,实现企业价值的最大化。
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