分享泉州恒达制药纯水设备运行故障原因分析及解决措施实例说明,恒达药厂VC车间纯化水设备,采用预处理加一级反渗透工艺,设计产水量3T/H,出水要求电导率小于15μs/cm。设备运行三个月,电导率升高,出水电导率为28.6μs/cm,产水量(经温度补偿后)3T/H,经现场检查,仔细分析纯水设备出水电导率升高故障原因,提出改进措施使设备良好运行;
1.工艺流程
原水→原水增压泵→多介质过滤器→软水器→活性碳过滤器→精密过滤器→一级反渗透→纯化水箱→纯水泵→用水点→紫外线杀菌器→用水点
2.泉州恒达制药纯水设备原因分析及解决措施
2.1现场由于RO装置最低膜壳至纯化水箱的最高点的距离约5.5米(已远超过3.5米),当RO装置停运时,淡水管道内的淡水回流使最下面膜壳内的RO膜造成背压,超过0.MPa.RO膜容易击穿。近期运行的新膜,淡水电导率达到30ps/cm以上,初步分析有RO膜被击穿,实际拆膜检查后发现确有膜元件被击穿,验证了前面的分析。
解决措施:在RO装置淡水总出水管至纯水箱之间管路上安装逆止阀;
2.2软化水出口无检测硬度装置(现场操作人员对软化器的再生完全凭经验操作),这样造成两个弊端:
软化器未失效过早再生造成盐的浪费,增加运行成本;软化器已失效未及时再生系统漏硬度,使RO膜发生结垢,缩短RO膜的清洗周期,从而降低RO膜的使用寿命,增加运行成本。
解决措施:软化器出水口安装硬度测试仪,自动检测并报警提示自动切换软化器,此种方案最可靠;也可以软化器出口安装累计流量表,根据原水硬度计算软化器的周期出水量,设定流量并报警提示自动切换软化器。
2.3RO进水端加碱调PH值,但无测试PH值仪表,不能准确掌握加碱量。加多了使进水的电导率增加,加少了起不到作用,最佳值PH=8.13,此时水里的游离性二氧化碳才能最大限度转化成碳酸根、碳酸氢根,被RO膜截留。
解决措施:增加在线PH表,设置PH=8.13,根据设置点数值变化自动调整计量泵的加碱量,此种方法可靠。也可以人工检测RO进水PH值,每小时检测一次,方便及时调整加碱量,此种方法不太可靠,但改造费用低。
2.4操作程序中,每次RO停机、开机浓水快排阀都没开启。浓水快排阀的作用有两个:
开机时打开浓水快排阀,使膜管内的空气尽快排出,以免启动高压时造成汽蚀现象损坏RO膜;
停机前首先打开浓水快排阀、淡水排放阀,然后再停高压泵,2分钟后再关闭浓水快排阀、淡排阀,目的是将膜管内高盐份的水用原水置换出去,避免RO膜结垢。
2.5浓、淡水排放管锁在一起排放也容易造成RO膜背压,应该单独排放。
2.6系统启动频繁,一是浪费水源,二是对RO膜有伤害。可调整纯化水箱的液位控制,将启动液位再往低调一些,使高液位与启动液位距离适当拉大。
2.7RO系统第一段产水电导偏高,分析原因:
膜壳密封件有漏水之处,(适配器的胶圈或端口密封件不匹配)
6芯不锈钢膜壳不同心,造成密封件变形漏水;
2.8单级RO系统电控程序
开机
打开淡水排放阀、浓水快排阀,利用前级给水压力,使水通过高压泵进入反渗透组件2分钟,以排除组件及管路中的空气。开启高压泵、低压运行(0.3-0.5Mpa)以冲洗膜元件,2分钟关闭浓水快排阀,同时缓慢调节浓水阀,使高压泵出水压力缓慢升至1.0Mpa,1分钟关闭淡水排放阀,系统正常投入运行。检查淡水和浓水的流量是否正常,调整高压浓水阀门,以确保反渗透回收率不大于75%。
关机
反渗透一但开始操作,理论上应以一稳定的状况,持续操作下去,而事实上,不可避免经常关闭与再起动,每次启动关闭,都牵涉到压力与流量的改变,因此对RO膜元件造成机械应力,因此尽量减少开关次数,同时,正常的开动程序也应越平稳、越好,进水压力上升要缓慢。
当关闭反渗透系统时,首先将淡水排放阀、浓水快排阀打开,1分钟后关闭高压泵,再依次关闭淡水排放阀、浓水快排阀。
泉州恒达制药3T/H纯水设备